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低壓密度試樣揭示鑄鐵砝碼熔液質量 說明:
用噴槍或低速旋轉的葉輪對熔液進行除氣處理,會使熔池液面產生劇烈的動蕩。除氣所產生的上升氣泡不得將液面攪成熔融金屬。不充分的變質處理和晶粒細化也會破壞熔液。通過低壓密度試驗,便可監測到處理中熔液的質量變化情況。圖8是質量密度為2.60g/cm的A1一Si7Mg0.3的處理曲線,這是由250ppm的鍶在780℃下精煉而成的。該質量密度最后下降到約2.34g/cm。處理好熔煉問題便改進了其質量:熔液質量密度再次上升并達到所需的2.55g/cm。這種葉輪除氣技術(氮氣或氬氣)已被廣泛使用,它可在短時間內提高熔液的質量。
這是一種唯一能在高壓密封環境下生產優質無缺陷鑄鐵砝碼的方法。用鈉變質處理熔液應當更加謹慎,要保證鈉的快速擴散,同時避免鑄鐵砝碼表面產生針孔(見圖9)。過分變質處理,哪怕是部分浸沒鐘式爐的變化都會在晶界富集鐵并生成固溶體沉淀,因此應當加以限制。鋁熔液在澆注時,液流應呈平滑的層流狀,必須避免紊流澆注。采用適當的導流裝置,可以避免熔液自由流淌。紊亂的融流不但會帶入空氣,而且還會連續地形成融流管狀氧化物。對此,鑄造廠在生產大型鑄鐵砝碼和可焊壓力模具鑄鐵砝碼時,應當特別給予關注。低壓密度試樣再次證明:熔液不恰當的澆注是如何影響熔液質量的。例如,質量密度為2.65g/cm的熔液,從熔煉爐中以自由傾瀉式倒入澆包(落點高度為2.1n1),熔液以這種紊流方式倒人澆包后,其質量密度只有2.43g/cm。采用經計算的導流裝置將熔液倒入澆包時,澆包中的熔融金屬的質量密度值為2.55g/cm。
以上是低壓密度試樣揭示鑄鐵砝碼熔液質量的詳細介紹!
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